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        精制鹵水鹽泥存在的原因分析

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了精制鹵水鹽泥存在的原因分析范文,希望能給你帶來(lái)靈感和參考,敬請(qǐng)閱讀。

        精制鹵水鹽泥存在的原因分析

        工藝流程

        鹵水經(jīng)礦區(qū)由輸鹵泵輸至凈化工序。

        (1)一級(jí)反應(yīng)

        原鹵連續(xù)泵入原鹵桶。通過(guò)原鹵泵,鹵水批量進(jìn)入一級(jí)反應(yīng)反應(yīng)罐。注入原鹵后,在攪拌前加入石灰。攪拌結(jié)束前,加入絮凝劑。關(guān)閉攪拌,使鹽泥沉降。沉降時(shí)間結(jié)束,鹵水泵入二級(jí)反應(yīng)罐。最后剩余的鹽泥通過(guò)相應(yīng)的鹽泥泵泵入鹽泥收集桶。如此,反應(yīng)罐完成一個(gè)循環(huán),并準(zhǔn)備下一個(gè)循環(huán)。

        (2)二級(jí)反應(yīng)

        通過(guò)鹵水轉(zhuǎn)料泵鹵水批量泵入二級(jí)反應(yīng)罐。進(jìn)鹵水時(shí),從反應(yīng)罐底部加入煙道氣。注入一級(jí)澄清液后,在攪拌前加入純堿溶液。攪拌結(jié)束前,泵入絮凝劑。關(guān)閉攪拌,使鹽泥沉降。沉降時(shí)間結(jié)束,鹵水轉(zhuǎn)入精鹵罐。最后剩余的鹽泥泵入鹽泥收集桶。如此,反應(yīng)罐完成一個(gè)循環(huán),并準(zhǔn)備下一個(gè)循環(huán)。二級(jí)反應(yīng)罐精鹵由泵經(jīng)過(guò)管式過(guò)濾器過(guò)濾后供制鹽車間使用。

        (3)鹽泥分離和處理

        反應(yīng)罐產(chǎn)生的鹽泥轉(zhuǎn)入鹽泥收集罐,通過(guò)鹽泥泵將鹽泥不間斷的轉(zhuǎn)入增稠器,將殘留的鹵水分離。從鹽泥中分離的鹵水溢流入鹵水反應(yīng)罐。鹽泥從增稠器泵入真空過(guò)濾轉(zhuǎn)鼓,分離后的鹵水用濾出液泵打進(jìn)鹵水反應(yīng)罐。濾餅從轉(zhuǎn)鼓中刮出注井。

        現(xiàn)象

        (1)制鹽車間生產(chǎn)的無(wú)水硫酸鈉溶解于蒸餾水中,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)稍有渾濁的現(xiàn)象,加鹽酸后,渾濁現(xiàn)象消失。該定性分析是從2011-12開(kāi)始檢測(cè),從30d的記錄看,在2011-12-12和2012-12-142d出現(xiàn)該情況。

        (2)精鹵通過(guò)肉眼觀察,其溶液的清澈度不是很清澈,只能看到上層1/3高度的鹵水是清澈的,下面的鹵水和鹽泥的分層不清,透明度很差。

        (3)精鹵中鈣鎂含量及過(guò)堿量的變化(見(jiàn)圖2~圖7)。由圖可知:2011-09、2011-10鈣鎂含量較2011-02波動(dòng)較大;兩堿過(guò)堿量與原來(lái)的NaOH過(guò)堿量為0.1g/L~0.3g/L,Na2CO3過(guò)堿量在0.3g/L~0.5g/L有很大區(qū)別。2011-09和2011-10燒堿和純堿的過(guò)堿量基本相當(dāng),波動(dòng)很大,且燒堿的過(guò)堿0.10g/L~0.45g/L,提高了,而純堿的過(guò)堿量卻相應(yīng)的降低至0.1g/L~0.5g/L,說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行出現(xiàn)了某種負(fù)面影響。

        原因分析

        1鹵水反應(yīng)、澄清時(shí)間是否充分

        一級(jí)反應(yīng):Na2SO4+Ca(OH)22NaOH+CaSO4MgSO4+2NaOHMg(OH)2+Na2SO4絮凝劑:反應(yīng)結(jié)束前約30min加入絮凝劑沉降(4h后未澄清,再次加入絮凝劑);轉(zhuǎn)料:濁度為5NTU時(shí)轉(zhuǎn)料。二級(jí)反應(yīng):2NaOH+CO2(煙道氣)Na2CO3+H2OCaSO4+Na2CO3Na2SO4+CaCO3反應(yīng)結(jié)束前大約30min加入絮凝劑。沉降:如果2h后未澄清,再次加入絮凝劑,澄清液轉(zhuǎn)入精鹵桶(濁度為5NTU時(shí)轉(zhuǎn)料);從原鹵到精鹵運(yùn)行時(shí)間:16.0h。從現(xiàn)有的運(yùn)行情況分析,運(yùn)行時(shí)間都已有相應(yīng)的縮短。分析其原因:(1)一期二級(jí)攪拌軸斷,平均每根修復(fù)的時(shí)間在10d左右。為了不影響生產(chǎn),反應(yīng)周期縮短,一期的生產(chǎn)能力下降了1/3。針對(duì)上述情況,對(duì)攪拌進(jìn)行了改造,對(duì)煙道氣的盤管和攪拌的電機(jī)底座由原來(lái)的硬連接改為軟連接,現(xiàn)運(yùn)行情況良好,視使用情況,對(duì)其他兩個(gè)攪拌進(jìn)行改造。(2)根據(jù)操作手冊(cè),排泥時(shí)不需要啟動(dòng)攪拌,一期6臺(tái)攪拌都是懸掛式的較節(jié)能。通過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行發(fā)現(xiàn),若無(wú)攪拌將泥漿攪動(dòng),泥排不清。現(xiàn)對(duì)之進(jìn)行加長(zhǎng)改造,在改造期間,會(huì)影響一期凈化的1/3的使用效率。因?yàn)閿嚢璨缓糜糜谂拍啵F(xiàn)在將排泥次數(shù)增加了,由原來(lái)的1次排泥改為3次。該法較正常排泥增加1h。

        2清鹵的濁度

        因現(xiàn)場(chǎng)在線檢測(cè)的pH計(jì)和濁度儀長(zhǎng)期不用,現(xiàn)無(wú)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可供參考。根據(jù)眼觀,發(fā)現(xiàn)其澄清不是很好,特別是石灰煙道氣二級(jí)清鹵。根據(jù)此現(xiàn)象,聯(lián)系了多個(gè)廠家對(duì)絮凝劑進(jìn)行小試,尋找澄清效果更好的絮凝劑,并對(duì)絮凝劑的配料、輸送和沉降等過(guò)程進(jìn)行深入判斷。

        絮凝劑配制及使用中需要注意以下幾項(xiàng)。(1)配料桶最好不使用鐵制的儲(chǔ)桶[4],因?yàn)殍F離子會(huì)與絮凝劑反應(yīng);(2)配制的水要使用淡水,水溫低于40℃;最高不超過(guò)50℃,水溫太高會(huì)熱降解;(3)配料時(shí),攪拌時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng),攪拌的轉(zhuǎn)速小于75r/min,絮凝劑溶解好后就應(yīng)停止攪拌;(4)配制好的絮凝劑最長(zhǎng)必須在72h內(nèi)用完;一般需在24h之內(nèi)用完;(5)絮凝劑泵最好使用隔膜式或容積式計(jì)量泵;(6)絮凝劑加入反應(yīng)桶后,應(yīng)該停止反應(yīng)桶攪拌,攪拌不超過(guò)5min~10min;(7)沉降時(shí)間建議不低于4h。

        需要進(jìn)行改造。由4.2.1與現(xiàn)場(chǎng)情況比較,其中(1)、(2)、(5)、(7)是達(dá)不到要求的,需要進(jìn)行相應(yīng)的改造:①針對(duì)(1),需要對(duì)碳鋼桶進(jìn)行防腐措施,以防鐵離子對(duì)其影響,在原來(lái)防腐油漆的基礎(chǔ)上再做一層。②針對(duì)(2),配制水需要增加淡水管道,現(xiàn)有的配制冷凝水的溫度在50℃左右,溫度過(guò)高,而且有時(shí)會(huì)含有鹽份。于2011-12-21安裝好淡水管道,水溫在29℃~35℃,電導(dǎo)率為50μS/cm~100μS/cm,屬于水質(zhì)較好的,符合配料要求。③針對(duì)(5),現(xiàn)使用的絮凝劑輸送泵,是離心式的,轉(zhuǎn)速較快,離心泵產(chǎn)生的強(qiáng)烈的機(jī)械剪切力,會(huì)使絮凝劑長(zhǎng)鏈狀分子結(jié)構(gòu)大量斷裂,形成乳濁液,影響絮凝劑的使用效率,需重新選泵。④針對(duì)(7),現(xiàn)在沉降時(shí)間一般在2.5h~3.0h,時(shí)間較短,對(duì)沉降效果會(huì)有一定的影響。根據(jù)現(xiàn)在運(yùn)行情況進(jìn)行適度調(diào)整。攪拌改造已經(jīng)完成,已完全可以滿足4h的沉降時(shí)間。

        絮凝劑小試結(jié)果。主要選用了北京、杭州和常州三家不同品種的絮凝劑進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。由小試結(jié)果表明,我們現(xiàn)在使用的絮凝劑還不是最佳方案,還是可以摸索和尋找更好的絮凝劑。已于2011-12-22開(kāi)始使用杭州的絮凝劑產(chǎn)品進(jìn)行大生產(chǎn)試用。從運(yùn)行情況看,還是比較好的,清鹵清晰度較之前已有好轉(zhuǎn)。

        3鹽泥厚度太高,影響到轉(zhuǎn)料

        對(duì)一期懸掛式攪拌,距反應(yīng)桶底部3.5m,反應(yīng)桶排泥時(shí),只能排清排泥管吸口處的泥,死角較多。若長(zhǎng)期排不清,會(huì)影響反應(yīng)桶的實(shí)際使用容積,而且轉(zhuǎn)料時(shí)會(huì)帶入部分鹽泥進(jìn)入到后續(xù)系統(tǒng)中。且每次停車刷罐,靠人工清泥時(shí)間長(zhǎng),工作量大,影響環(huán)境。根據(jù)此情況,若改造成二期采用底軸的攪拌,槳葉在下面,完全可以解決此問(wèn)題,但改造時(shí)間長(zhǎng),影響生產(chǎn);且原有的攪拌無(wú)可用之處,需要更換。根據(jù)與廠家聯(lián)系及現(xiàn)場(chǎng)情況,現(xiàn)采用的是在原有的攪拌上改造,將原有的軸加長(zhǎng)2m。改造后除電流略有增加外,其它都比較好。泥易排盡,且不用分三次排泥,節(jié)約了反應(yīng)周期,又減少了鹽泥轉(zhuǎn)入下一工序。

        4過(guò)濾器

        在2011-11-25~29二期刷罐和2011-12-10~11一期刷罐期間,對(duì)一期、二期過(guò)濾器進(jìn)行了檢查。一期過(guò)濾器均正常,二期過(guò)濾器布袋破。二期過(guò)濾器破了9%的布袋。其布袋破會(huì)對(duì)后續(xù)制鹽車間有一定的影響,但因尚無(wú)檢測(cè)裝置,不便判斷。2011-12-12開(kāi)始,每班都取精鹵測(cè)試、判斷,隨時(shí)跟蹤,嚴(yán)格防止破袋對(duì)后序制鹽的影響由圖可知,精制鹵水中的鈣鎂和過(guò)堿量基本穩(wěn)定,較圖3、圖4和圖6、圖7有了很大的改觀。通過(guò)初步摸索跟蹤及改造,鹵水清澈度有所好轉(zhuǎn),取得了一定的效果。

        總之,鹵水凈化工藝掌握還不是很透徹,對(duì)其特性和運(yùn)行條件等還需要進(jìn)一步跟蹤和摸索,可能考慮得不是較全面,還需要深入研究,希望大家一起探討。(本文作者:趙營(yíng)峰、李偉、郝劍波 單位:)

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